Résumé:
Le travail en question est une contribution à la résolution de certains problèmes vécus au niveau du procédé de dessalement eau de mer à thermo-compression au niveau du complexe SOFERT dont une perte de production et une baisse de rendement ont été enregistré.
Le mauvais rendement du procédé dessalement U.510 et l’augmentation de la conductivité de l’eau dessalée(>10 S/cm) sont dus principalement à l’Entartrage de la surface d’échange extérieure de tubes d’évaporateur des cellules. Cela est confirmé par une inspection visuelle au niveau de l’unité du thermo-compresseur. Nous avons remarqué :
Un début de dépôt de tartre à la surface extérieure des tubes de l’évaporateur.
Surface des matériaux corrodée
Peintures des parois dans un état dégradé.
la paroi externe est colmatée par des dépôts de tartre, suite à un faible l’arrosage d’eau de mer et la température élevée de la vapeur entrante dans la cellule coté tubes, ajouter à un mauvais dosage de l’antitartre et l’anti mousse.
Les résultats d’analyse du dépôt des faisceaux tubulaires de l’évaporateur E511A/B de procédé de dessalement U.510 mettent en évidence la présence dessels de carbonate de calcium CaCO3et de sulfate de calcium CaSO4 avec un pourcentage massique respectivement de 47 % et 32%.
La pénétration d’air dans les cellules sous vide de l’unité indique des fissures ou perforation des conduites du système de vide.
Pour remédier aux problèmes d’entartage ; un lessivage chimique en alternance avec HCl et NaOH des tubes externes des évaporateurs fut réaliser un suivant un protocole d’injection bien précis durant 4 jours. Les analyses post lessivage ont montré :
•une baisse significative dans la conductivité de l’eau dessalée produite.
•Lessivage des ions sulfates dans la solution basique et ceux de calcium dans la solution acide
•Augmentation du rendement de l’appareil à 97%.
Mots clé :
thermo-compression ; calcium CaCO3 ; sulfate de calcium CaSO4 ; dessalement U.510 ; Lessivage
Abstract
The work in question is a contribution to the resolution of certain problems experienced at the level of the thermo-compression seawater desalination process at the level of the SOFERT complex, where a loss of production and a drop in yield were recorded.
The poor performance of the U.510 desalination process and the increase in the conductivity of the desalinated water (> 10 S / cm) are mainly due to scaling of the external exchange surface of the evaporator tubes cells. This is confirmed by a visual inspection at the thermo-compressor unit. We noticed :
A start of scale deposit on the outer surface of the evaporator tubes.
Corroded material surface
Paintings of the walls in a degraded state.
the outer wall is clogged with scale deposits, following a weak spraying of sea water and the high temperature of the steam entering the cell on the tube side, add to a bad dosage of the anti-scale and l 'anti-foam.
The results of the deposition of the tube bundles of the E511A / B evaporator of the U.510 desalination process demonstrate the presence of calcium carbonate CaCO3 and calcium sulfate CaSO4 salts with a mass percentage of 47% respectively. and 32%.
Air penetration into the unit's vacuum cells indicates cracks or punctures in the vacuum system lines.
To remedy the problems of spreading; alternating chemical leaching with HCl and NaOH of the outer tubes of the evaporators was carried out following a very precise injection protocol for 4 days. Post-leaching analyzes showed:
• a significant drop in the conductivity of the desalinated water produced.
• Leaching of sulphate ions in the basic solution and those of calcium in the acid solution
• Appliance efficiency increase to 97%.
Key words:
thermo-compression; calcium CaCO3; calcium sulfate CaSO4; desalination U.510; Leaching